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更多>>32.768K頻率普通晶振和耐高溫晶振實驗對比
來源:http://ljnshy.cn 作者:帝國科技技術(shù)部 2017年07月26
給大家講解一個案例
1:這是一個MP5機里面的控制模塊,模塊上有一顆表晶32.768KHZ頻率,首先采用普通晶體引用兩個腳正常焊接,結(jié)果是工作正常。
2:這次還是相同的模塊,焊接也是相同,但是這次采用的是耐高溫晶振,焊接完畢之后,在把模塊放到250度高溫爐里面1分鐘,拿出了冷卻之后安裝整機檢測,工作正常,沒發(fā)現(xiàn)什么問題,然后又把模塊拆卸下來在放到高溫爐里面3分鐘,在冷卻之后在安裝整機,也是一樣正常工作。
3:還是MP5相同的機型,相同的模塊,采用的也是相同的普通石英晶體諧振器,單是這次的焊接就不一樣了,除了兩個腳正常引線焊接之后,在把模塊板放入回流焊機時間是1分鐘,在使用整機檢測,發(fā)現(xiàn)晶振完全不工作了,接連焊接了好幾個也是相同的問題,后經(jīng)過對晶體的解剖發(fā)現(xiàn)壓電石英晶體跟引線支架焊接有脫離現(xiàn)象。
4:還是MP5機里面的控制模塊,也是一樣采用了相同的普通晶振,這次的焊接就有所不同了,首先先把兩個腳焊接,然后在晶振的尾部也采用了錫焊固定方式,然后安裝成品檢測,發(fā)現(xiàn)成品機產(chǎn)生了不穩(wěn)定顯現(xiàn),首先排查了所有的零件都沒問題,檢測晶振短路現(xiàn)象也不會,后來使用儀器檢測石英水晶諧振器發(fā)現(xiàn)頻率有所變大,晶振原來是20PPM的標準,現(xiàn)在檢測出來已經(jīng)32PPM了,足足偏差了12個ppM的標準,然后又把第一次焊接的拆卸下來檢測,頻率依然是20PPM,沒有什么變化,難道這顆晶振是焊接了尾部的原因,然后接連的焊接了幾個晶振,結(jié)果也是一樣的,只要焊接了尾部的多少都會產(chǎn)生偏差。
實驗證明如果你的產(chǎn)品需要過高溫就必須要采用石英晶振本身就是耐高溫的,要是普通晶體在過高溫的話就很容易產(chǎn)生各種問題了,還有就是很多客戶都會在晶振的尾部焊接一下,作為固定,也有的客戶是當接地焊接使用,在此我公司工程師建議尾部盡量不采用焊接,如果想要起到固定作用,可以采用打蠟,或者是膠之類的,這樣既能保證晶振的穩(wěn)定,又能起到固定效果。
其實很多客戶都有發(fā)生個這樣的現(xiàn)象,就好比32.768K晶體很多客戶都是需要耐高溫,或者是耐低溫,這樣的晶振就有分為耐高溫和到耐低溫區(qū)分,高溫晶體跟普通晶體其實都一樣,從外觀到內(nèi)部都沒什么區(qū)別,只是高溫晶體里面的壓電石英晶片跟引線支架焊接的時候區(qū)別,一個是采用高溫錫焊接,在經(jīng)過超高溫的老化,一個是普通的錫焊接,普通的錫焊接就耐不了很高的溫度,或者是在高溫的時候時間不能太久。.jpg)
今天接到一個客戶來電,反應(yīng)他現(xiàn)在的線路板過了高溫之后晶振很多都不起振了,于是我就問客戶之前過了高溫晶振就沒問題嗎?客戶說之前是手工焊接,最后這批就使用了回流焊接法,使用回流焊接法之后約%30的32.768K表晶都不起振了。說到這我就明白了,是客戶現(xiàn)在采用了回流焊接方式的原因,因為客戶現(xiàn)在使用的是普通不耐高溫的晶振,回流焊接溫度最少都得在235度以上才能焊接,要求高點的都得250度的高溫爐里面來回5分鐘,像普通不耐高溫的晶振一般都會焊壞,于是我就建議客戶如果要使用回流焊接方式的話,就必須要采用耐高溫的石英晶振,于是我就給客戶推薦使用進口晶振,因為目前要在高溫里面焊接這么久的目前只有進口的才能做的到,后來我就發(fā)了100個日本大真空晶振給客戶實驗,結(jié)果是100個全部沒問題。
1:這是一個MP5機里面的控制模塊,模塊上有一顆表晶32.768KHZ頻率,首先采用普通晶體引用兩個腳正常焊接,結(jié)果是工作正常。
2:這次還是相同的模塊,焊接也是相同,但是這次采用的是耐高溫晶振,焊接完畢之后,在把模塊放到250度高溫爐里面1分鐘,拿出了冷卻之后安裝整機檢測,工作正常,沒發(fā)現(xiàn)什么問題,然后又把模塊拆卸下來在放到高溫爐里面3分鐘,在冷卻之后在安裝整機,也是一樣正常工作。

3:還是MP5相同的機型,相同的模塊,采用的也是相同的普通石英晶體諧振器,單是這次的焊接就不一樣了,除了兩個腳正常引線焊接之后,在把模塊板放入回流焊機時間是1分鐘,在使用整機檢測,發(fā)現(xiàn)晶振完全不工作了,接連焊接了好幾個也是相同的問題,后經(jīng)過對晶體的解剖發(fā)現(xiàn)壓電石英晶體跟引線支架焊接有脫離現(xiàn)象。
4:還是MP5機里面的控制模塊,也是一樣采用了相同的普通晶振,這次的焊接就有所不同了,首先先把兩個腳焊接,然后在晶振的尾部也采用了錫焊固定方式,然后安裝成品檢測,發(fā)現(xiàn)成品機產(chǎn)生了不穩(wěn)定顯現(xiàn),首先排查了所有的零件都沒問題,檢測晶振短路現(xiàn)象也不會,后來使用儀器檢測石英水晶諧振器發(fā)現(xiàn)頻率有所變大,晶振原來是20PPM的標準,現(xiàn)在檢測出來已經(jīng)32PPM了,足足偏差了12個ppM的標準,然后又把第一次焊接的拆卸下來檢測,頻率依然是20PPM,沒有什么變化,難道這顆晶振是焊接了尾部的原因,然后接連的焊接了幾個晶振,結(jié)果也是一樣的,只要焊接了尾部的多少都會產(chǎn)生偏差。

實驗證明如果你的產(chǎn)品需要過高溫就必須要采用石英晶振本身就是耐高溫的,要是普通晶體在過高溫的話就很容易產(chǎn)生各種問題了,還有就是很多客戶都會在晶振的尾部焊接一下,作為固定,也有的客戶是當接地焊接使用,在此我公司工程師建議尾部盡量不采用焊接,如果想要起到固定作用,可以采用打蠟,或者是膠之類的,這樣既能保證晶振的穩(wěn)定,又能起到固定效果。
其實很多客戶都有發(fā)生個這樣的現(xiàn)象,就好比32.768K晶體很多客戶都是需要耐高溫,或者是耐低溫,這樣的晶振就有分為耐高溫和到耐低溫區(qū)分,高溫晶體跟普通晶體其實都一樣,從外觀到內(nèi)部都沒什么區(qū)別,只是高溫晶體里面的壓電石英晶片跟引線支架焊接的時候區(qū)別,一個是采用高溫錫焊接,在經(jīng)過超高溫的老化,一個是普通的錫焊接,普通的錫焊接就耐不了很高的溫度,或者是在高溫的時候時間不能太久。
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今天接到一個客戶來電,反應(yīng)他現(xiàn)在的線路板過了高溫之后晶振很多都不起振了,于是我就問客戶之前過了高溫晶振就沒問題嗎?客戶說之前是手工焊接,最后這批就使用了回流焊接法,使用回流焊接法之后約%30的32.768K表晶都不起振了。說到這我就明白了,是客戶現(xiàn)在采用了回流焊接方式的原因,因為客戶現(xiàn)在使用的是普通不耐高溫的晶振,回流焊接溫度最少都得在235度以上才能焊接,要求高點的都得250度的高溫爐里面來回5分鐘,像普通不耐高溫的晶振一般都會焊壞,于是我就建議客戶如果要使用回流焊接方式的話,就必須要采用耐高溫的石英晶振,于是我就給客戶推薦使用進口晶振,因為目前要在高溫里面焊接這么久的目前只有進口的才能做的到,后來我就發(fā)了100個日本大真空晶振給客戶實驗,結(jié)果是100個全部沒問題。
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